勘探开发技术研究

【概况】 勘探开发技术研究中心(延安分院)于2010年10月15日在油田公司崖里坪生产基地挂牌成立。由集团公司研究院延安分院与油田公司勘探开发技术研究中心合署办公,隶属油田公司非直属生产部门。有职工244人,其中集团研究院下派89人,化验中心78人,研究中心在册77人。设综合办公室1个、专业研究室10个,具体包括综合办公室、勘探研究室、钻井工艺室、采油气工艺室、注水工艺室、井下工艺室、地质研究室、油气藏研究室、采收率研究室、地面工程室、信息资料室。业务涵盖油气勘探开发、钻采工艺、非常规、页岩气、采收率技术、地面工程技术、油田防腐技术、油田信息化建设等诸多方面。

【探井井位审查】 审查探井230口,完成年计划100%;探明含油面积220.76平方千米,新增探明石油地质储量10278.49万吨,完成年计划9000万吨的114%。

【常规井井位审查】 截至2016年12月31日,完成1885口常规井井位审查,协助完成204口水平井地质设计,编制投产跟踪报告112份;全年审查常规井井位1885口,水平井地质设计204口,完成跟踪评价报告139份,完成计划100%。

【编制2017年勘探开发部署方案】 完成油田公司2016年勘探开发总结及2017年勘探开发部署方案。7月12日成立编制小组,制定编写提纲。9月30日,根据各采油厂部署方案,结合勘探开发现状,编写完成《油田公司2016年勘探开发总结及2017年勘探开发部署方案》并上报审查。10月31日,通过油田审查;11月9日,通过集团审查。

【水平井压裂设计】 全年完成水平井压裂设计204口,对压裂过程实时跟踪指导,完成跟踪指导报告204份,完成全部任务。12月9日,完成CO2增能压裂设计25口、CO2泡沫压裂设计4口,并对压裂过程跟踪指导,完成跟踪报告29份,完成年计划100%。

【基础地质研究】 强化致密油基础地质研究,实施《延长油田致密油潜力评价与甜点预测》课题,探索致密油甜点预测方法,优选致密油有利区带;在旬平1井进行水平井+缝网压裂勘探试验,最高日产油25吨;寻求延长资源新接替,开展《侏罗系安定—直罗组、三叠系纸坊—和尚沟—刘家沟组油气勘探潜力评价》课题,展现延长探区浅层深层勘探潜力和方向。

【缝网压裂技术应用】 在定边、黄陵、下寺湾等采油厂(部)对118口水平井实施缝网压裂,压裂后平均单井日产油8.4吨,比常规压裂水平井增加2.8吨;对七里村、富县采油厂的4个定向井组(包含16口油井)实施常规井整体缝网压裂,压裂后单井平均日产油2.2吨,是普通压裂井的2~3倍。

【空气泡沫驱应用】 在甘谷驿、子长、南泥湾、七里村等采油厂开展空气泡沫驱技术应用,截至12月底,注入面积19.5平方千米,地质储量961.4万吨,注入井138口,对应受益井555口,累计注气12.31万方,累计注泡沫液5.51万方,已累积年增油量5594吨。

【超浅层水平井钻完井技术攻关】 开展超浅层水平井钻完井技术攻关,保障延长油田首口超浅层大位移水平井(七平8井)成功建井。七平8井位垂比高达2.67,创鄂尔多斯盆地二开水平井最高位垂比纪录,为超浅层难采储量动用提供有效技术手段。

【防碰研究】 为解决高密度水平井井网碰撞问题,研究了一种更适用于延长油田高密井网的水平井防碰绕障算法,精确计算井碰概率(已申请发明专利)。全年实施204口水平井,未发生碰撞现象,降低井碰风险。

【优化部署方案】 为协助油田公司开展“井工厂”(水平井一体化开发)建设,对上38井进行详细地质论证,优化上38井台部署方案,减少1口水平井,降低建井风险,节约投资900余万元。

【攻关降摩节阻】 开展复杂轨道水平井优化设计和摩阻控制技术研究,保障常规钻井对永探225平1、子平21等10余口高难度水平井的建井,节约钻井顶驱作业费用307万元。

【优化机采工艺】 提出间抽制度优化方法(获发明专利),在七里村和吴起采油厂试验208口井,节电率30%以上,在两个采油厂推广;在志丹采油厂开展塔式抽油机技术试验10口井,节电率50%以上;研发和引进变频控制储能、多参数闭环控制、低产井伺服控制等技术,在吴起、志丹、青化砭等采油厂安装调试设备600余套,平均节电率30%以上;研发牺牲阳极管柱防腐技术,在志丹和杏子川采油厂试验150井次,平均延长油井免修期107天。

【优化地面工程】 在志丹采油厂寨科集油站开展污水处理工艺、设备研究优化试验,水质达标率稳定在90%以上,水质处理成本降低10%,节约无效注水费和清水处理费150万元;在吴起采油厂开展地面系统调整优化、管输分队计量、卸油原油计量系统等试验,预计每年节省各项费用1.476亿元,管输率由14.6%提高到33.0%,半管输率由9.8%提高到20.1%,污水利用率增加到91.2%。

【CCUS项目】 承担国家级课题CCUS项目(陕北煤化工CO2捕集、埋存与提高采收率技术示范项目),利用CO2驱油技术,实现增产和环保。12月底,建成靖边、吴起两个注入示范区,10个注入井组,累计注入CO28万吨,累计增油5283吨。

【节能减排】 通过应用锅炉回水循环利用技术,吴起采油厂每年减少73104立方米污水回注处理,节约费用近950万元;在吴起采油厂开展联合站锅炉油改气技术试验,用相比更清洁的伴生气代替原油,减少环境污染,全年节约原油(燃料)3万余吨,增加销售收入近7000余万元。

【编制注水项目区实施方案】 3月,独立完成《西区榆咀子注水项目区注水调整方案》;4月,完成《西区榆咀子注水项目区注水实施方案》。12月底,各项措施实施后,累计增油1920吨,新增产值374.86万元。

【注水项目区跟踪评价】 安排20名技术人员组成评价小组6个,对8个注水项目区注水开发方案跟踪评价,并编制跟踪评价报告8份。

【注水方案审查】 对20个采油厂(部)的油水井测试、监测方案进行审查(各厂都没有调整方案),共审查监测方案20份;审查油水井测试资料3282井次,审查资料没有出现任何纰漏,完成计划任务100%。按照油田公司要求,油水井调剖、调驱设计审查工作由各采油厂(部)完成。

【信息化建设】 完成开发动态分析系统,增加开发动态业务报表31张,补录数据116万余条;每月分析总结数据库运行情况,核对数据准确性,核减长期不变数据约1万余条,保障数据准确;实行用户和平台统一管理,未发现人为压产现象。

【化验技术质量管理】 截至12月底,完成化工产品样品10个、注水水质样品10个、原油样品2个、油田水样品的实验室比对工作1个,完成全年计划115%;11月20日,拍摄制作完成实验操作演示片31个,完成计划103.3%。

【样品检测检验】 截至12月底,完成各类样品检验检测2514个(探井岩心246口、原油235个、油田水412个、煤质12个、注入水883个、压裂支撑剂121个、瓜尔胶品122个、化工产品483个),按期出具报告。

【科技成果获奖】 承担科技项目53项,其中国家级1项,集团公司级5项,公司级21项,厂级26项。获得科技成果奖励7项,获得集团公司科技成果奖一等奖1项、三等奖2项,延安市科学技术二等奖2项、三等奖2项。申报专利43项,授权专利12项。发表论文59篇,其中核心期刊论文18篇。